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含镍电镀废水处理设备在线循环工程实例。 发布时间:2021-06-03 16:39:20浏览次数:531

含镍电镀废水处理设备在线循环工程实例。

镀膜工业是世界三大污染工业之一,它所产生的废水不仅含有氰化物和大量有机污染物,还含有铜、镍、铬等重金属污染物。在这些污染物中,镍是一种常见的致癌重金属,不能生物降解,它通过食物链的积累作用对环境和人类健康造成严重危害。伴随着日益严格的环境保护标准和清洁生产要求的颁布,部分地区对电镀废水的排放已经达到了《电镀废水排放标准》(GB21900-208)的表3标准,企业面临着电镀废水提标改造的技术难题。

含镍电镀废水常用的处理工艺有化学沉淀法、生物法、吸附法、离子交换法等。化学沉淀法会引起二次污染,并有可逆反应,出水镍含量难以达到GB21900-2008表3标准;生物沉淀法处理出水中含有大量微生物,难以直接回收;吸附法是吸附重金属,吸附载体难以处理。因此,开发低成本的处理工艺对解决电镀废水的环境污染具有重要意义。

电镀厂以镍废水为处理对象,开发了以离子交换和铁基催化氧化的镍电镀废水处理设备。运行结果表明,该技术实现了水资源的在线回收和硫酸镍的回收,具有良好的环境效益和经济效益。

一,废水的来源和工艺流程。

主要进行铜合金、锌合金、塑料、不锈钢等零件的加工,选择镀镍生产线之一产生的含镍清洗废水作为处理对象。废水总量约为20m3/d,其水质见表1。

含镍电镀废水中的镍主要包括硫酸镍、氯化镍和化学镍。由于化学镀镍过程中需要添加大量的柠檬酸盐、醋酸、铵盐等络合剂和稳定剂和光亮剂,废水污染物成分复杂,处理难度大大增加。现有处理工艺(主要包括断裂、混凝、沉淀等。)处理,出水重金属指标不仅达不到GB21900-2008表3标准,还产生大量含镍污泥。这些污泥作为危险废物的外部处理,不仅浪费资源,而且处理成本高。

针对该企业含镍电镀废水中重金属含量高、有机物成分复杂、难以生物分解的水质特点,开发了以离子交换和铁基催化氧化为中的含镍电镀废水处理设备。离子交换技术不仅可以使废水中的重金属指标达到排放标准,还可以回收重金属镍;铁基催化氧化技术是微电解耦合氧化反应,可以快速地分解含镍废水中的有机物,产水可以直接回用于电镀生产线。

废水首先通过平板膜过滤系统去除悬浮物和杂质,然后通过过滤器进入离子交换系统回收金属镍离子。

离子交换系统的出水进入铁基催化氧化系统,通过加强微电解和Fenton氧化反应分解有机物,通过反渗透系统降低废水的导电性,保证出水可以回用于电镀生产线。

该处理集成技术具有污泥产量低、运行成本低的优点,可以实现水资源的在线回收和重金属镍的回收。

二是主要结构。

2.1平板膜过滤系统。

平板膜过滤系统尺寸为2.5m×2.0m×2.0m,过滤精度约为0.1μm,共1个座位,有效体积为2.5m3。内置一套平板膜组件,膜成分为碳化硅复合材料。设置2台提升泵,流量2m3/h,扬程32m,功率0.75kW。设置1台鼓风机,至大风量1.67m3/min。

碳化硅薄膜具有亲水性好、机械强度高、耐酸碱、孔隙率高、过滤精度高等优点。该过滤系统可以拦截废水中的悬浮物,防止后续离子交换系统与铁基催化氧化系统发生污染堵塞。平板膜的设计处理能力为50m3/d,运行时废水流量为1.2m3/h。

当产水压力增加或流量减少时,需要同时打开鼓风机和反洗泵清洗平板膜。定期清洗污泥,排入企业污泥池进行压滤。连续运行后,平板膜过滤系统运行稳定,产水流量1.2m3/h,出水浊度<10NTU。

2.离子交换系统。

弱酸阳离子交换树脂用于离子交换系统。在运转之前,用NaOH将树脂从H型转变为Na型,这是因为Na型树脂比H型更能交换吸附Ni2+。

运转时,含镍电镀废水通过树脂层,废水中的Ni2+与树脂上的Na+更换。树脂吸附饱和后,用H2SO4进行脱附再生,此时树脂为H型,得到的高浓度NiSO4溶液可用于补充镀液。之后,用NaOH将树脂从H型变为Na型,再次吸附Ni2+。酸洗后树脂会残留游离酸,碱洗后树脂会残留游离碱,需要用水清洗。

离子交换系统主体为UPVC圆柱罐,尺寸为D0.5m×2.0m,共4个,3用1备。圆柱内装有改性钠型金属螯合树脂,填充高度1.0m。配有布水和布气管道,配有过滤器、储液罐、反洗系统和电气控制单元。过滤器1台,304不锈钢,PP滤芯,尺寸D200mm×420mm,流量2m3/h。设置一个提升泵,流量2m3/h,扬程32m,功率0.75kW。收集水箱和中间水箱各1台,PE材料,有效体积5m3。经过平板膜过滤系统处理的含镍废水通过收集水箱进入树脂柱底部,运行时进水流量控制在1.2m3/h。

该系统采用上向流方式,与树脂充分反应后,从树脂柱顶部流出,进入中间水箱。离子交换系统处理的出水酸碱度上升至5~6,节约了中和碱成本,有效减轻了强酸对后续工艺和设备的冲击。

2.3铁基催化氧化系统。

铁基催化氧化系统为微电解耦合氧化反应,主要通过氧化还原将含镍电镀废水中的有机物氧化降解为CO2和H2O。

一方面,铁基填料中的铁和碳可以形成无数微电池,产生大量新生态的Fe2+、[H]等。,并与水中的有机物发生氧化还原反应降解;另一方面,微电解产生的Fe2+与系统运行过程中添加的H2O2快速反应,形成Fenton反应,产生的OH进一步降解有机物,既节约了亚铁盐的添加,又提高了处理效果。

铁基催化氧化系统主体为UPVC圆柱罐,尺寸为D0.5m×2.0m,共2个,串联。填充高度为1.0m,要求进水pH为弱酸性,配有H2O2加药箱反洗系统和电气控制单元。离子交换系统处理的电镀废水从中间水箱进入铁催化氧化系统,在运行过程中加入H2O2。连续运行结果表明,铁催化氧化系统处理出水COD<30毫克/升。

2.4反渗透系统。

反渗系统主体采用4个膜组件,尺寸D0.1m×1.0m,2个先并联,再与其它2个串联。配有提升泵,阻垢剂加药装置,水箱和电气控制装置。在反渗系统运行过程中,控制纯水和浓水的流量比为3:2。电镀废水的进水电导率为593.8~5711μS/cm,经反渗系统处理后,电导率降至30μS/cm以下,出水水质优于电镀厂现阶段使用的清洗水,可回用于电镀生产线。反渗系统产生的浓水进入电镀厂现有综合废水处理系统集中处理。

三是运行状况。

工作结果表明,进水Ni2+的质量浓度为67~3574mg/L,水质波动较大,经处理后,进水Ni2+的质量浓度<0.1mg/L;进水Cu2+的质量浓度为0.4~2.7mg/L;经处理后,进水Cu2+的质量浓度<0.02mg/L;进水Cr的质量浓度为0.10~0.26mg/L;经处理后,进水Cu2+的质量浓度<0.1mg/L。经处理后,废水中的Ni2+、Cu2+和总Cr的含量均符合GB21900-208表3的标准。脱附后,离子交换树脂得到的NiSO4溶液为41.6g/L,可直接回用于镀槽。

电镀废水处理设备

四是工艺优势。

(1)含镍电镀废水的预处理工艺采用碳化硅平板膜过滤系统,过滤精度高,机械强度高,耐酸碱,适用于含镍废水的强酸环境,去除含镍废水中的悬浮物,保证后续离子交换系统和铁基催化氧化系统的正常运行。

(2)离子交换系统采用钠型金属螯合树脂,可以有选择地吸附重金属。经过多次再生,树脂对Ni2+的吸附效率仍然很高,可以保证系统的长期稳定运行。脱附后,树脂可获得高浓度NiSO4溶液,回用于电镀生产,可降低原材料成本。

(3)铁基催化氧化系统的原理是微电解耦合Fenton氧化反应,铁基填料中之间形成的微电池,可以产生大量的[H]和Fe2+,通过加入H2O2还可以促使铁氧化物产生·OH,无选择地快速降解有机物,从而降低电镀废水中的COD含量。该工艺节能环保,处理效率高,操作简单,非常适合含镍电镀废水的在线循环处理。

(4)含镍电镀废水经在线循环处理后,Ni2+、Cu2+、总Cr和COD含量均达到GB21900-2008表3标准。该系统在运行过程中不会产生重金属污泥,只有少量悬浮污泥。

五是结论。

以某电镀厂的镍废水为处理对象,开发了以离子交换和铁基催化氧化的镍电镀废水在线循环处理技术。运行结果表明,处理水中的Ni2+、Cu2+、总Cr、COD含量达到GB21900-2008表3的基准。反渗透系统处理后,产水电导率在30μS/cm以下,出水水质明显改善,可直接回用于电镀生产线。该工程处理效率高,运行成本低,产泥量少,不仅实现了电镀行业水资源的在线循环,提高了电镀产品的质量,实现了重金属镍的有效回收,电镀废水处理设备促进了电镀行业环境效益和经济效益的协调发展。